ÖZET
Oyak Renault, " Enerjinin Verimli Kullanılması
" projesi kapsamında, Doğal Gaz tüketiminin optimize edilmesini
ana hedef olarak almıştır. Proje çalışmalarında Elektrik ve Su
tüketimlerinin azaltılmasını da içeren 73 eylemden 58' i sonuçlandırılmıştır.
Doğal Gaz tüketimini azaltma çalışmaları, merkezi
kızgın su sisteminin üretim prosesi ve ısıtma prosesi olarak ayrılması
üzerine yoğunlaştırılmıştır. Merkezi ısı santralında yapılan değişiklikler
ile 110° / 140° C çalışan kazanların çalışma sıcaklıkları, ısıtma
prosesi için 70° / 90° C ye, üretim prosesi için ise 105° C düşürülmüştür.
Bu amaçla yüksek ısılarda çalışması zorunlu olan tesisler merkezi
sistemden ayrılarak bağımsız ısı sistemlerine dönüştürülmüştür.
Yapılan bu çalışma merkezden uzak tüketicilerden kaynaklanan kaynar
su hatlarındaki kayıpları da önlemiştir.
Tavan aydınlatmalarında kullanılan manyetik balastlı
yüksek basınçlı Cıva buharlı armatürler, elektronik balastlı flüoresan
armatürlerle değiştirilerek atölyelerin aydınlatma düzeyi iyileştirilmiş
bunun yanında ciddi bir elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Benzer
çalışma araba üretim bantlarının tümünde uygulanmıştır. Oyak Renault'
da yapılan ilgi çekici çalışmalardan biri ise İdari bina ile Kompresör
soğutma kulesinde, ön soğutmanın, üretimde kullanılmakta olan
şehir suyu ile yapılmasıdır.
" Enerjinin Verimli Kullanılması "
projesi, üst yönetimin verdiği destek ile, konularında uzman olan
Enerji Komitesi tarafından yürütülmüştür. Hazırlanan cep kitabı,verilen
eğitimler ve fabrika öneri sistemi bünyesinde gerçekleştirilen
kampanya ile Oyak Renault'da Enerji Tasarrufunun bir yaşam biçimi
haline dönüşmesi sağlanmıştır.
SUMMARY
In the extent of the project called "Efficient
Energy Utilization", Oyak-Renault has concerned the optimization
of natural gas consumption as the main objective. Until now 58
of the 73 project works, which also include the reduction of electricity
and water consumption, were successfully terminated.
Studies of reducing natural gas consumption were
especially intensified on the separation of central water heating
system for production and heating processes. By means of the changes
made at this system, 110° / 140° C set values of the boilers were
reduced to values of 70° / 90° C for heating process and 105°
C for production process. For this purpose, the installations
that need to work at very high temperatures were isolated from
central heating system and they were converted to and supplied
by the independent local heating systems. With the help of this
study, the losses on the heated water lines feeding the far end
users have been eliminated.
Magnetic ballast driven high pressure mercury-vapor
lamps, which were utilized for ceiling illumination of the plants,
were replaced with the electronic ballast driven fluorescent lamps.
Thus, illumination quality has been improved and serious savings
have been obtained in electricity. The same working was applied
also for the all assembly lines. The other interesting working,
which was finalized in Oyak-Renault, is the utilization of the
city water as pre-coolant for administration building and compressor
cooling tower.
The "Efficient Energy Utilization"
project has been executed by the "Energy Committee"
constituted by the authorized persons in their branches. And this
project has been supported by the administration of Oyak-Renault.
The "Energy Saving" concept has become a life style
in Oyak-Renault with the help of pocket book prepared, educations
for sensibility and campaigns organized for suggestion system
of factory.
1- AYDINLATMA PROJESİ ÇALIŞMALARI
1.1- Mekanik Atölye Tavan Aydınlatma Modernizasyonu
Manyetik balastlı yüksek basınçlı civa buharlı
armatürlerle yapılan tavan aydınlatması yerine, elektronik balastlı
flüoresan armatür takılarak tavan aydınlatma sistemi modernizasyonuyla
enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Daha önce kullanılan yüksek basınçlı civa buharlı
armatürler, ekonomik ömürlerini doldurmuştu. Bunların yerine tekrar
cıva buharlı armatürler takılması düşünülse bile, armatür konumlarının,
monte edilecek fiş gruplarının ve besleme panolarının komple değişikliğe
uğrayacağı düşünülmeliydi. Bu aşamada enerji tasarrufu çalışmalarına
da katkıda bulunmak amacıyla, alternatif tavan aydınlatma armatürleri
ile ilgili araştırmalar yapıldı. Sonuç olarak, elektronik balastlı
flüoresan armatürlerin, hem aydınlatma kalitesi, hem de sağlayacağı
elektrik tasarrufu dikkate alınarak, mekanik atölye tavan aydınlatmaları
için uygun bir çözüm olacağı noktasında görüş birliğine varıldı.
Mekanik atölye tavan aydınlatması için kullanılan
manyetik balastlı yüksek basınçlı civa buharlı armatürler toplam
640 adetti. Her armatür manyetik balastıyla beraber 450W güce
sahipti. Bunların yerlerine kullanılan elektronik balastlı flüoresan
armatürler ise 1280 adettir. Bu armatürler 2 adet 58W flüoresan
ampul içermektedir ve elektronik balastın özelliği dolayısıyla
armatür başına harcanan güç 2x58=116W yerine 108W.'tır.
Özellikle elektronik balastlı flüoresan armatür
seçilmesinin altında, elektronik balastın aşağıda sıraladığımız
önemli avantajları büyük rol oynamıştır:
a) Şebeke geriliminin 160-250 VAC aralığında
ışık çıkışı sabittir. Bu nedenle gerilim yükseldiğinde kayıp enerji
miktarı artmaz, gerilim düştüğünde ise ışık verimi azalmaz.
b) Güç faktörü (Cos Ø) 0.99 'dur. Şebekeden manyetik balast gibi
reaktif güç çekmediği için kompanzasyon sisteminden tasarruf sağlar
(Manyetik balast için Cos Ø = 0.60).
c) Kayıp olarak ortaya çıkan ısı enerjisi çok az olduğundan klima
sisteminde aydınlatmanın etkisi dikkate alınmaz. Elektronik balast
için artı ısınma değeri 20°C iken, manyetik balast için 60°C civarındadır.
d) Işıkta titreşim ve kırpışma oluşmaz. Manyetik balastta oluşan
ortam gürültüsüne rastlanmaz.
e) Lambalar yüksek frekansla yakıldığı için, döner makinelerin
duruyormuş gibi gözükmesine yol açan stroboskobik etki oluşmaz.
İş kazalarına sebebiyet verebilecek bu neden azalır.
f) Yangın riski yok denecek seviyededir.
g) Armatürler devreye alındığı anda ışık verimine ulaşır. Manyetik
balastlı cıva buharlı armatürler, devreye alındıktan 20 dakika
sonra güvenli bir şekilde çalışmaya imkan tanıyan ışık verimine
ulaşabiliyorlardı. Bu yüzden kısa süreli çay ve yemek molalarında,
şu anda olduğu gibi enerji tasarrufu elde etmek amacıyla tavan
aydınlatmalarını devre dışı bırakmak söz konusu değildi.
Aşağıdaki grafikte mekanik atölye için
uygulama öncesi ve sonrasını içeren aydınlatma armatürleri kurulu
güç kıyaslamasını görebiliriz: